(中华铁道网通讯员李强 曾俊逸 钟华)今年以来,成都铁路局成都机务段全力筹划,积极部署,找准了节支降耗工作的着力点,促使内燃机车和电力机车的工作效率大大提高,管理成本减少了50余万元,修旧利废节约支出100余万元。 实行项目管理,落实有基点 为把节支降耗工作抓牢抓实,成都机务段将其细化为创收增收、降低耗能、压缩间接管理费、加强成本管理4个项目,并确定了项目责任人、监督人和完成时限等。 “我们坚持每季度分析,并制定对应补强措施。各车间制定有效的具体措施,做到主动管理,确保节支降耗目标顺利实现。”该段废旧物资处理监督人刘伟明说。 该段还将加强成本管理作为节能降耗的基础工作来抓。他们对工具备品实行归口管理,压缩生产用品支出;对异地配件、材料配送实行集中送货,压缩汽车运营费用;对日常消耗用品、低耗品、印刷品实行分类管理,压缩办公费开支;加强差旅和会务管理,严格执行各项报销制度。 紧扣能耗节约,工作有重点 该段结合实际,把工作重心锁定在了机车能耗节约上。 在降低内燃机车单耗方面,该段结合铁路局能耗指标确定了年度、月度能耗标准和燃油节能目标,做好各机型、各车间和各分线的能耗分析,规范了燃油交接制度。 在降低电力机车单耗方面,该段将电力能耗指标下发到各运用车间,对各运用车间机车节能执行情况进行跟踪管理,并积极组织乘务员培训,增强其按点行车意识。 “我们注重加强添乘指导,将操纵水平不太好的乘务员列为重点帮教对象,纠正不良操纵习惯,降低了机车运行能耗。”成都机务段动车运用车间主任唐劲说。 创新增收方式,措施有亮点 该段大力开展“多劳多得,节约有奖”活动,制定了切实有效的激励措施,鼓励干部职工修旧利废。该段设备车间的党员技术攻关组就是在这样的条件下诞生的。 “以前机车空调由外面厂家维修,更换一台空调电源就要10万元。从2013年开始,我们积极攻关,研制出更加实用的空调电源。”攻关组组长唐俊说。 今年暑运期间,攻关组共维修了300余台机车空调,节约成本100多万元。 目前,攻关组正在研制将民用空调改装用到机车上。据估算,如果该段所有机车空调全部按此方法改装更换,将节约成本上千万元。 |